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晋城矿区穿采空区煤层气钻井技术难点及对策探讨

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方案

因为采空区裂隙发育,工程地质条件复杂,目前穿采空区钻井主要采取空气潜孔锤钻井工艺。

1.1 井身结构

采用三开井身结构:一开Φ425mm钻头空气潜孔锤钻井开孔,钻入基岩10~20m完钻,下入Φ377.7mm的表层套管;二开Φ311.1mm的钻头空气潜孔锤钻进至3#煤层底板以下10~20m后完钻,下入Φ244.5mm的技术套管,水泥返高至3#煤层顶板,封固采空区段漏失层段;三开Φ215.9mm钻头空气潜孔锤钻进,钻穿15#煤层底板以下30m后完钻,下入Φ139.7mm生产套管,水泥返高至3#煤层顶板以上100m完井。

1.2 主要技术参数

三开井的主要技术参数如表1所示。

1.2 主要施工难点及技术措施

①采空区裂隙发育,工程地质条件复杂,钻遇时容易出现坍塌、掉块等现象,从而造成卡钻、埋钻事故。为防止事故发生,在钻遇距采空区60m,严密观察井口风量变化及岩屑排出情况,一旦发现漏风或岩屑排出量较少时,降低钻进速度,每钻进3m,快速将钻头提离孔底。根据气体理想状态方程,快速提升钻具,压强变小,体积迅速增大,可大幅度提高环空气体返速,利于岩屑排出孔底。反复操作2~3次,岩屑排出正常或上提无阻力可继续钻进。在钻至采空区时,应缓慢下放钻具,防止有较大空洞,发生大面积坍塌。在钻进采空区底板时,可能发生井口不返风现象,此时岩屑随风进入裂隙,可继续钻进,但应严密控制钻速,每钻进1m反复升降钻具,确保吹净岩屑、上提无阻力再进行钻进。钻进至目的层位后起钻时,应将钻头提离孔底5m后,逐步停止送风,防止岩屑快速下落卡钻[8,9]。

气体理想状态方程为:

[pV=nRT]                                   (1)

式中,[p]表示理想气体的压强;[V]表示理想气体的体积;[n]表示气体物质的量;[T]表示理想气体的热力学温度;[R]为理想气体常数。

②钻至采空区瓦斯溢出,有的甚至有一定压力,出现井喷现象,对施工设备及人员造成危险。为防止事故发生,一方面钻井设备要配置单闸板防喷器,井口安装五合一气体检测仪,正对井口安装大功率鼓风机,配置灭火器、沙堆等消防工具及应急救援器材;另一方面,加强现场管理,现场严禁烟火,易燃易爆品要远离井口,井口严禁用电或用防爆电器,井口严禁铁器敲击。一旦发现有瓦斯或其他有害气体超标时,若溢出量较小时,可打开鼓风机,浓度降至安全范围方可继续施工;若溢出量较大或压力较大,应及时关闭防喷器,安装井口装置,排采至安全范围时,再继续施工。

③采空区煤自燃。纯空气钻井,空气与采空区瓦斯气体混合,锤头与岩石的敲击及高压、快速的气流致使孔底产生高温,具备燃烧条件,安全隐患大。目前,防止采空区自燃采取的主要措施是采用氮气作为循环介质进行施工。该工艺能有效降低区域温度、防止煤层自燃,提高施工安全性。氮气施工除了空气钻井常规配备设备外,还需要配置制氮机、增压机等专用设备,极大地增加了施工成本[10,11]。

穿采空区钻井施工时,通过加注水或泡沫也可有效降低钻头区域温度,防止煤层自燃,且施工成本较低,也是在施工中普遍采用的技术方法。该方法的关键点在于加注水或泡沫剂的量,量少会造成湿黏的岩屑附着在井壁上,造成卡钻、埋钻等孔内事故;量大不利于碎岩及岩屑排出。加注水量使孔口排除岩屑与水气能明显分离,且岩屑比较干净,钻井效果最佳。同时,通过加注水或泡沫还能防止扬尘,减少污染。

④防尘及防环境污染。空气钻井,破碎的岩屑粉随高速气体排出,容易产生扬尘,对施工现场环境及周边环境造成影响。一方面,排渣口安装大型旋流除尘器,防止扬尘;另一方面,加注水或泡沫消除扬尘。

3 现场实践及施工效果

2018年,河南省煤田地质局二队共在该区域施工穿采空区钻井20余口,均采用注水空气潜孔锤钻井施工工艺,其中SHCK-181井出水量较大,其余井均为漏失。

现场采用的钻井设备有XSC400型徐工车载钻机和TSJ2000型水源钻机;空气动力设备是40m3/3MPa空气压缩机;注水和泡沫设备是ZKSY100-150型双缸双液注浆机(工作压力0~16MPa,最大注浆量10m3/h)。

SHCK-181井设计井深463.00m,3#煤层位置337.00m至342.00m,已采空。一开Φ444.5mm钻头钻进24.77m入基岩10m完钻,下入Φ377.7mm套管。二开用Φ311.1mm钻头钻进至288.00m左右开始地层含水,随着井深水量逐渐增大,钻进至310.00m时,补给量每小时约40m3,静止时水头高度约240.00m。钻进时,先将钻头下至距井底3~5m,用2台空压机送风,将钻孔底部水吹出井外,当出水量明显降低时,再加压进行钻进。钻进过程中不仅不影响效率,而且排岩屑效果较好。二开钻进至370.00m(穿过采空区28m)完钻,下入Φ244.5mm套管,固井,水泥浆返至259.00m(3#煤顶板以上78m),凝固后,用Φ215.9mm钻进至463.00m,下入139.7mm套管,固井完井。

其余穿采空区井钻进时均不含水,施工时通过加注水或泡沫剂进行施工。在二开Φ311.1mm直径钻头钻进时,采用2台空压机,风量60~80m3/min,注水量5~7m3/h,上返岩屑效果较好(见图1);三开Φ215.9mm直径钻头钻进时,采用1台空压机,风量30~40m3/min,注水量3~5m3/h,上返岩屑效果较好。

通过加注水施工,现场均未出现煤层自燃现象,且现场无扬尘,施工效果较好。与氮气施工相比,消耗水量较多,但制氮机、增压机等设备投入降低,每口井降低施工成本20余万元,经济效益较高。

4 结论

①采用空气潜孔锤钻井工艺施工煤层气穿采空区井,可有效解决因#3煤层采空后顶板垮落造成裂隙较大、井漏和井涌等难题,实现下部15#煤层瓦斯抽排。

②在空气潜孔锤钻井过程中通过调整加注水量,实现井口排出岩屑、水及气体自然分离,既提高钻井效率,又防止煤层自燃,减少现场扬尘,施工效果良好。

③采用加注水进行穿采空区施工与用氮气进行穿采空区钻井相比,可降低生产成本,提高经济效益。

参考文献:

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[3]李铭轩.中国煤层气开发利用现状和发展趋势[J].中国石油和化工标准与质量,2018(15):80-81.

[4]齐治虎,曹伟,张晓昂,等.空气钻井在穿采空区煤层气井中的应用[C]//第十八届全国探矿工程(岩土钻掘工程)学术交流年会论文集.2015.

[5]李亚辉.过煤矿采空区地面瓦斯抽采钻井施工技术[J].山东煤炭科技,2018(10):115-117.

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[8]王廷.穿越多层采空区成井工艺在阳泉矿区的应用研究[J].能源与节能,2017(10):167-168,192.

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[10]王森.注氮过采空区钻井技术研究[J].煤,2018(6):66-68.

[11]闫泊计.过采空区井施工中煤体自燃问题的解决方案:以晋煤集团3号煤采空区为例[J].山西科技,2018(2):105-107.

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