关 键 词: 磁轭转子;装配技术;立轴单级混流可逆式机组;宝泉抽水蓄能电站
中图分类号: TK73 文献标识码: A
1 概述
宝泉电站装有4台立轴单级混流可逆式机组,总装机容量为120万kW,单机容量30万kW,生产厂家为法国ALSTOM公司。机组转子由瓶状轴、磁轭和磁极等部件组成,转子组装后总质量310t。转子磁轭由4.0mm厚的冲片叠成,单层全圆由4张冲片组成;磁轭总高为3136mm,由192根M39螺杆套合而成。磁轭与瓶状轴之间一圈均匀分布12根磁轭主键,上、下副键插入在主键与瓶状轴之间,共24根。
2 热打键原理与试验接线
2.1 热打键原理
转子磁轭在运行中由于受到强大的离心力作用,将会导致磁轭径向变形,使磁轭与中心体发生径向分离,转速越高,这种分离现象越严重。为保证机组在这种情况下安全运行,必须要使磁轭与中心体之间有一定的机械紧量,因此在转子装配过程中应预先给转子磁轭与中心体一个预紧力。用冷打键方法无法满足这一预紧力的要求,因此必须采用热打键的方法。热打键的方法是在冷打键的基础上,将磁轭加热,使之膨胀,从而使磁轭与中心体之间存在一定的间隙,然后将副键打入规定的深度,这就是热打键。依靠这种预紧量,借以抵消磁轭径向变形的影响,确保机组长期安全运行。
2.2 加热原理与接线
绕在转子铁芯上的励磁线圈在铁芯上产生交变磁通,交变磁通使磁轭发热,从而达到对转子铁芯加热的目的,接线如图1(略)所示。
3 转子磁轭参数
转子磁轭主要参数如下:
磁轭外圆半径R1为1920.3mm;
磁轭内圆半径R2为1065mm;
磁轭总长L1为3136mm;
磁轭叠片系数K为0.90;
磁轭有效长度L为2822.4mm(L=K×L1);
磁轭轭部高度Hc为855.3mm(Hc =R1-R2);
磁轭轭部截面积为2413998.72mm2(S=L×Hc);
磁轭轭部平均直径为2985.3mm。
4 试验相关计算
4.1 磁轭加热后的膨胀量与副键热打深度
根据厂家要求,需要使磁轭与中心体之间产生60℃的温差,故可进行以下计算。
(1)磁轭加热后的膨胀量。
Δδ=ΔTαD/2=60×12×10-6×2985.30/2=1.07mm;
式中ΔT为磁轭与中心体温差;D为磁轭平均直径;α磁轭钢膨胀系数。
(2)热打键打入深度。
L=Δδ×β=1.07×200/1≈200mm
式中β为磁轭副键锥度,β=200/1。
4.2 试验变压器容量的计算
根据公式,感应电动势U=4.44fsbW,式中U为励磁输出到励磁线圈的电压;f为试验电源频率;s为定子铁芯轭部截面;b为试验时铁芯轭部磁通密度;W为绕线匝数。励磁总磁势####IW =πDavHo,式中Dav为磁轭部平均直径;Ho为单位长度安匝数。得出:
P=UI=4.44πfsBDavHo
式中磁通B为0.1T,Ho为单位长度安匝数,Ho值为13.55×102安匝/m。
P=4.44×3.14×50×2413998.72×10-6×0.1×2985.3×10-3×13.55×102=680kVA
4.3 现场试验变压器配置及绕线方法计算
根据现场实际情况,拟采用一台单相全绝缘变压器作为试验变压器使用,变压器高压侧接至施工用电10kV。
励磁变压器的主要参数如下:
容量800kVA,全绝缘,变压比10kV/1500V。
4.4 现场绕线匝数及励磁电流、测量电压计算
(1)励磁绕组匝数。
U=4.44fsbW,b取0.1T。
W=1500/(4.44×50×2413998.72×10-6×0.1)=27.98,取W=28匝。
(2)励磁电流及电缆。
IW=πDavHo,其中Ho为单位长度安匝数,取13.55×102安匝/m。
I=(3.14×2985.3×####10-3×13.55×102)/28=453A
励磁电缆的选择:所需励磁电缆可选用厂供120mm2的3kV铜芯软电缆双线并绕作为励磁电缆。
(3)测量线圈的匝数和电压。
U2/U1=W2/W1,取W2=1,U2=1500V/28=53V。
(4)电流互感器变比选择。600/5A,测量电流为3.78A。
5 现场试验过程
5.1 加热前的准备
(1)拆除测圆架。拆除磁轭支撑板和垫木,使磁轭全部重量落在立筋挂钩上,检查磁轭下沉量。
(2)转子叠片最后一次压紧完成,原始数据测量完成。
(3)所有电气接线按图完成。
(4)转子磁轭内侧用石棉保护,转子加热保温棚搭设完成并符合加热保温条件。
5.2 试验过程
(1)试验开始后,记录电流及电压,并记录相关数据并分析其正确无误。
(2)用红外测温仪观察转子铁芯及中心体温度,铁芯应无明显发热点,并记录磁轭和中心体温度。
(3)按照ALSTOM厂家对试验温升预计为75K,即如果开始温度为20℃,则最终温度应约为95℃。
(4)当膨胀量达到0.9mm时,为防止膨胀量收缩,不要急于打键,而是要等到膨胀量达到约1.2mm时再中断电源并迅速打入副键。
(5)用自制工具固定上磁轭副键,按计算值长度标识好副键应打入深度。当膨胀量符合要求时,上端副键用铁锤打入,下端副键用千斤顶顶入。
(6)如果经过8h加热,膨胀量仍不符合要求,应停止试验。
5.3 试验结束后检查内容
(1)检查磁轭中心是否改变。
(2)割去多余副键。
(3)安装转子挡风板。
5.4 安全措施
(1)转子必须清扫干净,不得留有金属物件。
(2)开关柜、励磁变压器基础均必须接地可靠。
(3)工作人员测量膨胀量以及热打键之前必须断电,以防止触电。
(4)加热操作和温度测量安排专人值班,不得离岗;试验过程中设专人用激光测温巡视磁轭温度,如发现局部发热历害,甚至冒烟或发红时,应停止加热。
(5)试验中检查各部温度时,应穿绝缘鞋,不得触摸磁轭;打键人员应注意防护,防止烫伤。
5.5 组织机构
总指挥1人;试验人员4人;机械人员10人。
6 结语
通过宝泉电站1号机转子试验,验证了热打键的以上计算完全正确,与实际情况相符合。采用此方法进行加热速度快,磁轭温升均匀,试验效果比较理想。同时,加热前应做各项准备工作,包括试验设备的精心安装与接线、各专业试验人员的合理分工等,这是确保试验成功的重要因素。
作者简介: 张孟军,男,武警水电第二总队第八支队,工程师。