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三钢棒材厂风机变频节能改造

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摘 要:随着市场竞争的不断加剧,节能增效已经成为提高产品竞争力的重要手段之一。而在轧钢加热炉的生产中,风机电能消耗是一笔不小的生产费用开支。本文分析了变频调速技术在三钢棒材厂加热炉风机中的应用,并通过运行实验得出变频改造的经济性。

关键词:变频调速 风机 节能

中图分类号:TK223.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(b)-0091-02

福建三钢棒材厂采用两座蓄热式加热炉加热,设计加热能力100 t(冷坯)和60 t(冷坯),采用空气、煤气双预热的蓄热式烧嘴技术,燃料为转炉煤气,煤气热值5860 kJ/m3。两座加热炉一共有6台风机,其中鼓风机2台,引风机4台。操作工在操作台通过调节风门挡板来实现风量的调节,从而实现对风压、排烟温度、炉膛压力的控制。鼓风机挡板开度的控制主要参考操作台显示的空气压力,而引风机主要靠操作人员的经验。因此控制不够精确,且通过多次炼钢综合改造后,棒材线热装率达到了80%以上,加热炉风机长期在低负荷运行,导致了大量的电能损耗。因此决定对加热炉风机控制系统进行变频节能改造。

1 风机电机定速拖动的运行分析

1.1 加热炉风机运行情况

电机在热生产时会有很大的余量,挡板通常会档板调到20%左右运行,在高速转动的风机和低负荷的运行情况下,分机会产生较大的震动,电机温度高,现场噪声大且操作环境恶劣。停炉保温期间,由于加热炉热负荷很低。通常将挡板调到10%以下时,由于负压过大,对机械冲击大,甚至可能会引起管道的喘振,危及设备运行安全。

1.2 风机定速拖动时的缺陷

(1)风机电能损耗严重。风机在低负荷运行时,在挡板两侧风压较大,出现极大的风压损耗和节流损耗,风机的能效转换效率低。(2)工作环境恶劣。风机运行的负荷较低的时候,会造成管道震动而产生较大的噪音,旁边操作台会因此震动并且造成噪音超标,会危害到操作工人的身体健康。(3)危害设备。电流会在启动时较大,音响厂内的电源波动,耗电量大。也会因想到电机的寿命。电机和风机的轴承在运行产生的过大震动会造成较大磨损。且造成风道、风机软连接寿命降低。仅2012年一年,两台鼓风机风机软连接更换次数达到了3次。烧电机的现象也时常出现。

2 风机调速运行时的节能原理分析

2.1 风机运行特性曲线

用以表示通风机的主要性能参数(如风压H、风量Q、功率N及效率η)之间关系的曲线称为风机特性曲线或风机性能曲线。为了使用方便,通常将H—Q曲线、N—Q曲线、η—Q曲线画在同一图上。离心式风机,其属于平方转矩类型的负载,在额定转速运行的特性曲线如(图1)。

从(图1)可以看出,在一定转速下,风机的效率随着风量的改变而变化,但其中有一个效率最高点ηmax。相应于最高效率下的风量、风压和轴功率称为风机的最佳工况,在选择风机时,应使其实际运转效率不低于0.9ηmax。此范围称为风机的经济使用范围。

2.2 风机流量的确定

风机在单位时间内所输送的气体体积称为风量。风机在运行时,通过风机所产生的风压H(即全压)与管网阻力R的共同作用,出现一个稳定的风量输出点,我们称之为工况点(图2中的点M),M点对应的效率曲线上的ηm的值为该工况下的风机运行效率,Qm为工况M风机的风量,其曲线如(图2)。

2.3 风机流量的调节方法

(1)将管网的阻力进行改变来调节风机输出。当风机转速保持不变,管网阻力发生变化时,风压随之改变,风机运行的工况点将改变,风量将随之发生变化,其特性曲线如(图3)。

在实际运行中,操作工通过调节挡风板的开度来实现风量Q的改变,随着挡板开度的不断减小,管网阻力随之不断加大。如图3中挡板的三种开度对应R1、R2、R3三种不同的管网阻力工况,由于实际运行中风机转速不变,其三种管网阻力工况与风机压力特性曲线分别出现了M1、M2、M3三种工况点。三种工况点对应的三个风量Q1、Q2、Q3就是在转速不变时,三种挡板开度所对应的三个风量。从中可以看出,调节挡板的开度,即可以调整风机输出流量的多少。且随着挡板开度的不断减小,其风机的运行效率也将不断降低,甚至偏离风机的经济适用范围,造成能耗的浪费。

(2)通过改变风机的转速来实现对风机的风量调节。当管网阻力不变,改变风机的转速时,风机的压力特性曲线随之改变,其特性曲线如(图4)。

当风机的转速定为n1、n2、n3时,每个转速都对应其相应的压力特性曲线,在管网阻力R不变的情况下,工况点随之改变为M1、M2,其对应的流量变为Q1、Q2。由于风机转速改变时,风机效率曲线也将随之改变,因此通过改变转速的方式调节风机流量,通过计算,可以使风机的效率始终在经济适用范围内,达到节能降耗的目的。在实际生产中,通常采用内反馈串级调速电机,高压变频器,液力耦合器等方法达到对风机转速的调节,从而在管网阻力不变的情况下调节流量。

2.4 风机定速运行与风机调速运行在输出同等风量时的比较

当风机的额定转速为n1,挡板全开管网阻力为R1,额定风量为Q1时,通过调节挡板(即调整管网阻力)和风机转速的两种方法,将风量改变为Q2,其运行工况的差异如(图5)所示。

从图中可以看出,在同等风量的情况下,用速度调节的工况点是M2,运行时压为H2。用挡板调节的工况点是M3,运行时压力为Hf。

2.5 两种风量调节方法消耗能量的差异

通过流体力学的基本定律可知,风机设备属于平方转矩负载。其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n,H∝n2,P∝n3;即流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。因此定速调节风量与用调速调节风量对比,随着实际输出流量与风机额定流量差值的加大,其能量的消耗差异也呈平方比例系数加大。

3 风机高压变频器调速的实测数据

下表为我厂1#加热炉空烟引风机调速改造后的实际测量数据。从(表1)中看出,实际运行中,当风机输出流量较低时,调速运行节能效果明显。我厂加热炉生产中,钢坯热装率较高,因此加热炉通常在低负荷状态下运行,风机输出流量较低,节能效果明显。

4 结语

根据以上计算出的调速运行状态,全热装时,风门开度约20%,定速运行单位电耗22.8 kW·h,调速运行后风机频率为35Hz单位电耗7.6 kW·h,每小时节电达15.2 kW·h。以上为在理想状况下的单位节能,在实际运用中,考虑到设备的效率转换,调速装置的损耗,还应乘以0.85的额外消耗系数,实际单位节电按12.92 kW·h进行计算。以正常年工作300天计算,热装率80%,共计两台引风机其节电总量为:148838 kW·h。以电价每kW·h费用0.57元计算,年节约电量应达84838元。若其余四台风机都采用变频调速,年节约电耗可达50万元以上。

参考文献

[1] 韩立军.加热炉引风机变频调速控制系统[J].控制工程,2002(5).

[2] 芈新建.变频调速技术在循环流化床锅炉风机应用中的节能分析[J].宿州学院学报,2009(10).

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