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UF膜离线清洗总结

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摘 要:通过清洗前后失重量及清洗液污染含量分析,大庆石化公司炼油厂UF污堵尤为严重。经过污染物理化分析,确认污染物主要是活性炭及有机物的混合体。其中活性炭应来自于预处理,因活性炭过滤器至超滤膜没有截留活性炭粉末设备,分析一是活性炭初期运行时,清洗不彻底,导致表面附着的粉末进入水体;二是因活性炭机械强度不够或反冲洗时机械强度过大,造成机械磨损导致粉末进入水体。有机物主要来自过程水本身或水中生成的微生物。分析由于双膜系统处理水源本身即为高生物污染的含油污水,而且温度又较高,加之前期泄漏活性炭污染物包裹住膜丝后吸附更多有机物,成为菌藻滋生的温床,造成微生物污染。

关键词:离线清洗;UF;污染;微生物

引言

炼油厂污水深度处装置共计7组UF膜392支,按照大庆石化公司要求,分两批进行离线清洗,第一批清洗168支,清洗时间2011年10月16日-2011年11月11日。第二批清洗224支,清洗时间2011年12月29日-2011年12月27日。

为了做好炼油厂UF膜离线彻底清洗工作,在保证不发生机械损伤及材质溶解的条件下,尽量恢复UF原有的处理效果。首先用重量法评估污染物总量,然后对具有代表性的UF进行解剖,对污染进行理化分析。10月19日根据污染物理化分析的判定结果,开始在试验室进行清洗药剂配方筛选和各项参数摸索,于10月20日确定初步3种清洗技术方案及相应的各项控制指标,并对重量接近的8支UF膜进行试清洗工作,通过对三种方案效果评价,确认采用第二种清洗技术方案适合大庆石化公司炼油厂污染的UF膜,并满足“UF离线清洗技术协议”中的相关指标。

1 UF膜污染物性质

1.1 污染物特性

(1)清洗前解剖一支UF膜元件,发现污堵极其严重,整个膜壳内部充满黑色污染物,基本看不到膜丝本身颜色,污染物为黑色细粉状粘性物质,牢固的吸附在膜丝表面并紧紧包裹住膜丝;(2)对膜丝进行浸泡处理,污染物附着牢固,酸碱环境下都不溶解,常规药剂均不起作用;(3)清洗前对8支UF膜进行整体测试,总产水量只有不到3t/h,流量衰减相当严重;(4)由于污染极其严重,清洗出来的污染物比较多,需要重复清洗,通过多次更换药剂才能将污染物清洗干净,每批UF膜的清洗液都要进行8-10次更换,表1为某组UF清洗过程中抽测某一次清洗药液主要污染含量:(5)考虑到UF膜丝耐压性及抗冲击能力有限,清洗过程中要首先保证膜丝不受损伤的情况再对清洗效果进行优化,故清洗过程中的药剂量、药剂种类及清洗方式都要适中,不能急于求成。

1.2 污染物含量检测

(1)清洗前后重量对比:选取两支污染较严重的膜元件进行清洗前后重量对比,以推测污染物清洗效果:

以上数据为UF清洗前后重量对比,由于膜元件内水分无法完全沥干,因此会对UF清洗前后污染物失重的测定稍有影响。

(2)分区清洗液指标测定

对第一批第六组和第二批第一组UF膜元件进行分区清洗及测试,因UF膜污染严重,所以每一批膜元件清洗时都必须更换药液,即一箱清洗液并不能彻底清洗干净,故表2中所测数据,除浊度选取最大值外,其余指标均为清洗一批污染物所有清洗液指标测定之和,根据清洗液容积及含量核算清洗下来的主要污染物种类及重量:第二区污染物相对较重,第三区污染物较轻。第二区与第三区相比,污染物平均增量10.05单位。

1.3 污染物性质分析

(1)垢样检验结果:取污染物样品做垢样分析及光谱测试,垢样检验报告

(2)垢样技术分析:由垢样分析结果可以看出,大部分垢样在经550℃灼烧后消失,550℃灼烧失重主要为有机物成分,而活性炭燃点也在400℃以下,因此推测这部分污染物为活性炭和有机物生物粘泥的混合物,后而经光谱分析得出的结论是垢样大部分为无定形碳,由此进一步判定主要污染物为活性炭及有机物的混合体。

2 结论及建议

建议:(1)活性炭粉末控制措施:①在活性炭首次使用时,应先浸泡48小时后进行第一轮2次以上的汽水反冲洗,然后再浸泡48小时后进行第二轮2次汽水发冲洗,以确保活性炭表面粉末彻底处理掉;②在更换活性炭时,应注意活性炭的机械强度,防止在汽水反洗时因机械摩擦而产生的炭粉;③在进UF膜之前增设过滤器,以去除进入水中的炭粉。

(2)有机炭主要来源为生物粘泥,通过现场了解,在进入UF之前预处理阶段都设有二氧化氯杀菌灭藻措施,但监控手段并不到位,所以存在过程水微生物失控现象。生物粘泥控制措施:①增加臭氧投加量,保证水中含有一定浓度的臭氧,即起到氧化作用,又要起到杀菌作用;②增加二氧化氯投加量,保证进入UF膜余氯含量在0.2ppm左右,为防止氯汽对RO膜的影响,应在投加还原剂后监控余氯含量,以保证双膜系统正常运行;③因微生物具有一定的抗药性,所以定期采用杀生剂(NaClO、柠檬酸等)进行一次彻底杀菌灭藻工作;④必要时可进行在线专业化学清洗,以避免污染物的长期累积压实,不好恢复。

(3)控制浓缩措施:把UF浓水引到清水池内,经过双滤处理后再进行UF膜处理,防止污染物恶性循环。

(4)清洗效果不均匀措施:对UF膜气水反洗系统水力条件重新核算,通过对管网系统改造,使之达到布水、布气均匀,以提高不利区域的清洗效果。

(5)增强生化效果措施:延长多腔生物活性炭运行周期,根据出水COD去处率,合理制定反冲洗周期,以充分发挥发挥活性炭的生化功能,同时取消正常蒸汽冲洗方式。当活性炭发生油类污染时方可使用蒸汽清洗。

(6)更换部分UF膜。经过检测已发现57支UF膜断丝率在1%以上,同时因此次污堵严重和超压差运行,势必导致部分膜孔径扩大,对水质具有一定的影响。建议立即更换有问题的57支UF膜,运行一年后考虑断丝在60根以上的31支UF膜进行更换,否则将会影响产水水质。

3 结束语

本次离线清洗超滤膜元件共计392支,经孔径测试、膜丝拉伸及承重强度检验,可以保证UF使用寿命在2年以上。经清洗现场检验和现场标定结果,验证在保证出水质量的情况下,清洗后的335支UF膜膜通量完全达到95%的理论流量。

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